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近年來,隨著我國電池生產行業的快速發展,廢水,尤其是含鉛廢水,對企業周圍的水資源造成了很大的污染。含鉛廢水排放口總鉛的最大允許排放值為1.0毫克/升,而該類廢水中的鉛含量高達30 ~ 90毫克/升..
生產過程中產生的鉛酸廢水,如果不處理,將嚴重影響操作人員的健康,并對周圍環境造成嚴重危害。鉛蓄電池制造過程中,排放的廢水主要來自制酸、鍍膜、化學成型或通風除塵用水等過程。廢水主要含有鉛粉、溶解鉛、硫酸鉛、硫酸等有機添加劑和機油。
鉛酸廢水處理工藝:
1.隔油沉淀池
車間廢水流入隔油池,由池內兩塊擋板處理,隔離廢水中的少量油和漂浮物。有些雜質沉淀,減輕了后處理的負擔,使處理效果更好。碳酸鹽被放置在油分離罐中,以粗略地調節廢水的酸堿度。可溶性鉛離子的預期處理效率為5 ℉。
2.調節池
廢水流入調節池,調節水量和水質。調節污水的酸堿度和污染物濃度,具有預曝氣效果,并進行意外排水。
2.1 .酸堿度初級調節罐
廢水調節池中的污水通過泵進入調節池1,在線檢測調節池1中的酸堿度,啟動氫氧化鈉計量泵,通過計量泵調節用量,使調節池1出水的酸堿度約為3.0。酸堿度一級調節池中可溶性鉛離子的處理效率約為60 ℉。
2.2 .酸堿度二級調節罐
來自調節罐1的流出物溢流到調節罐2中。酸堿度自動控制器控制計量泵加入氫氧化鈉,將廢水的酸堿度調節至約8.0。PH二級調節池中可溶性鉛離子的處理效率約為85 ℉。
2.3 .三階段調節酸堿度
來自調節池2的流出物溢流到調節池3中,酸堿度自動控制器控制計量泵加入氫氧化鈉,將廢水的酸堿度調節到約10-11。酸堿度不合格的水會流回原水池。
3.包裝反應罐
調節池3的合格出水溢流進入混凝反應池,計量加入聚合氯化鋁作為混凝劑,使池內廢水中的鉛(羥基)2冷凝形成明礬,有利于沉淀。